鞍鋼設(shè)計院、包鋼設(shè)計院、德國西格瑪公司于2002年聯(lián)合設(shè)計了159MPM五機架限位芯棒連軋機(主機159MPM五機架限位芯棒連軋機是從德國西格瑪公司引進的),并對其進行了改造。熱軋不銹鋼焊管生產(chǎn)線于2003年試生產(chǎn)。該機組的芯棒是連軋生產(chǎn)中的一種生產(chǎn)工具。芯棒的質(zhì)量直接決定鋼管的內(nèi)表面質(zhì)量和軋制精度。芯棒循環(huán)區(qū)承擔(dān)芯棒冷卻、運輸、潤滑和有限進料的任務(wù)。因此,芯棒循環(huán)區(qū)是整套機組的關(guān)鍵。循環(huán)區(qū)控制著整個機組的軋制節(jié)奏和鋼管的軋制質(zhì)量。
機架滾輪的功能
有限機架是159MPM五機架有限芯棒連軋機的關(guān)鍵設(shè)備之一。其作用是將芯棒打入五臺帶孔毛細(xì)管的軋機。機架重量超過20噸,由55個滾軸支撐。它在機架滑道上來回移動。
2.第二步。該設(shè)備自2002年投入使用以來的缺陷分析表明,更換后10天左右,齒輪開始脫落。機架輪脫落會導(dǎo)致機架行走不穩(wěn)、振動和噪音,還會導(dǎo)致機架連接板和連接螺栓松動,直接影響軋制生產(chǎn)。安裝起重機需要30分鐘。由于人員短缺(每天維修時間不足1小時),無法按標(biāo)準(zhǔn)正確安裝起重機。只能采用焊接壓板的方法。但由于焊接部位接觸面積小,焊接肉和油污少,焊接強度不足,新安裝的起重機很快會再次脫落。它已成為一個惡性循環(huán)。更換齒輪軸承和安裝齒輪已成為裝配工日常和定期維修的必修課程。
齒輪脫落的根本原因
原滾動軸承蓋由三個分布均勻的M10螺釘固定。連接強度不夠,螺釘容易折斷或脫落,造成壓板脫落,滾輪脫落。
3改進
在找出機架輥脫落的根本原因后,我們開始研究并制定解決措施。經(jīng)過多次試驗,最終確定了壓板和機架輥的改進方案。具體方法是在軸的中心鉆M46的螺紋孔,在孔的圓周上鉆6個13mm的孔,直接用一個M46螺栓和六個M12.5孔將壓板擰入軸的螺紋,用兩個M12*40螺栓進行定位鎖緊。ng,不僅增加了壓板的連接強度,而且調(diào)整了軸承的安裝間隙。初步改進的軸承壓板如圖3所示。
第四章。改進后實施效果
(1)改進后,機架滾輪使用壽命大大延長(原機架滾輪每60-90天更換一次,改進后的機架滾輪使用壽命為4-5個月),在使用過程中沒有因軸承壓板而導(dǎo)致機架滾輪脫落。鐵。
(2)降低了我公司設(shè)備工人的勞動強度,為主要工廠節(jié)省了大量的備件費用。這項技術(shù)創(chuàng)新得到了各大工廠的一致好評。
5.經(jīng)濟可行性分析
由于滾動限位機架輥蓋的改進,機架輥不會脫落,使機架平穩(wěn)地來回移動芯軸,降低了設(shè)備的事故率,節(jié)省了備件的消耗。
項目效益計算
(1)節(jié)約備件成本保守計算全年節(jié)約備件成本12.1 2=242(萬元)
(2)更換齒輪需要0.5小時,共55套。每次離線更換需要27.5小時。(改進后每年減少2-3次更換,節(jié)省55-82.5小時時間。每年人工成本節(jié)約計算(55h)31.9元/h*55h=1732.5元
(3)效益小停機和減產(chǎn)停機時間175小時,離線更換需55h。改善前,平均每月在線更換20臺。按每小時17噸的產(chǎn)量和每噸200元的效益計算,連軋部分占1/2。小停堆的總效益為242000元+1732.5元+595000元=837000元,從以上經(jīng)濟可行性分析中可以看出改進帶來的效益,也證明了改進的正確性。類似的改進和創(chuàng)新仍然存在。雖然這是一個小的改革,但可以大大降低備件成本,減少設(shè)備事故時間,提高設(shè)備利用率。為了把鞍鋼不銹鋼焊管廠建設(shè)成為國際上最具競爭力的無縫鋼管企業(yè),我們做出了自己的不懈努力。